“整面倒裝”預計節支8000萬元
- 發佈時間:2015-06-09 02:36:55 來源:大眾日報 責任編輯:羅伯特
□通訊員 秦軍義
記 者 李 振 報道
本報巨野訊 目前,山東能源新礦集團新巨龍公司將2301N工作面撤面換下的155組支架、採煤機等所有裝備再次安裝到2302N工作面,減少設備升入井繁瑣流程,實現“整面倒裝”,預計節支8000萬元。
隨著煤炭市場的低迷,作為我省年産780萬噸的第一大礦,新巨龍公司也不可避免地受到衝擊。目前,礦井的生産格局為兩個採煤面與1個充填面的模式,如果能夠在工作面之間實現設備的再利用將會極大節約生産成本。然而,該公司礦井單面儲量一般在400萬噸以上,開採、提升及運輸壓力大,液壓支架和採煤機等重型裝備多,“整面倒裝”難度極大。
今年以來,該公司創新技術工藝,破解了“整面倒裝”難題。採取“中間掐架、整架移出、井下維修”採煤工作面撤除模式,鋪設高強柔性聚酯纖維網,應用支架快速回撤平臺、支架安撤專用滑板等工具,引進大功率支架搬運車,實現支架不拆解“倒裝”,節約了倒裝時間,支架運輸由40天縮短為20天。同時支架解體和組裝費用也大大減少,工作面撤除效率提高1倍以上。
在新的工作面,該公司實施“液壓支架散件下井、就近組裝、切眼開寬與支架安裝同步進行”安裝模式,安裝時間提高三成。而且通過優化減少採煤機組外噴霧泵、復用回撤的支架燈、電纜和運輸機鏈條等措施,節約資金600萬元。
“實現‘整面倒裝’,不僅需要加快倒裝的速度,更需要實現自主維修和維修‘不升井’。”該公司總經理助理李愛民説。據了解,以前該公司的採煤機撤除後,需送到200公里外廠家進行維修,維修人工費、場地租賃費和運輸費達200萬元,拆解維修也是在波蘭工程師指導下,人工花費不菲。為此,該公司探索建立自主維修模式,形成了“小修不升井、中修不出礦、大修陽光招標”的維修流程。通過舉辦技能大賽、邀請廠家進行了9次維修培訓、按季度開展人員“輪崗”活動、打造機、電一體化班組、培養設備運作、維護一體化隊伍,培養起一批自主維修團隊,有了自己的“土專家”。依託設備管理資訊平臺,該公司建立設備、配件使用壽命預警機制,成立了井下維修中心和地面大型設備維修站,對設備、配件主動檢修、換位使用。 “現在機修廠組建了採煤機維修站,僅維修人工費就節約100萬元。”該公司綜放一區副區長尹成國告訴記者,維修人員已逐漸學會採煤機部件清洗、拆除、分解、檢查、鑒定和組裝、調試等工作。
自主維修也激發了職工的創新智慧。“我們發明瞭扒煤機搖臂銷軸專用工具,解決了拆解難題,僅採煤機行走輪修復再利用,就節約11萬元。”該公司綜放一區採煤機維修工賀飛説。自主維修團隊挑大梁,對乳化液泵、噴霧泵和工作面採煤機組的電氣開關不升井維修復用,進行運輸機減速箱井下更換浮動油封創新,僅2301N工作面液壓支架不升井維修,就節支1080萬元。研製錨桿、鋼帶整形機等器具百餘種,提高維修效率,年節支200萬元。
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