一年減少支出1800多萬元
- 發佈時間:2016-03-30 06:31:45 來源:浙江日報 責任編輯:羅伯特
3月25日上午,位於諸暨的菲達環保製造分公司三分廠正在生産陰極線。這批陰極線是2月24日開始生産的,4月2日完成全部交貨,發往巴基斯坦卡西姆2號電廠。員工朱奇均站在操作臺前,顯得很輕鬆。他説:“兩年前還是半機械化、半手工操作,需要20個人,現在這條陰極線自動生産線,只要6個人。”
同樣是這個車間,還有一條陽極板自動生産線。這是一條“U”形産品流轉線,總長大約150米,從鋼卷原料堆放到開料,再到軋製、切斷、衝孔、疊放、包裝,都在這裡完成。分廠廠長金濱説:“分廠在實行5S管理的基礎上,定崗定設備定産品,減少了生産週期,節省了人力成本。”
5S管理就是精益管理的內容之一。近年來,菲達集團通過推行卓越績效模式,實行精益管理,在産品設計、原材料採購、生産製造、項目安裝各個環節實行精細化管理,完善制度、查漏補缺,達到降低成本、提升效益的目的。去年,企業就節省成本1800萬元。
原材料鋼材是公司不小的成本支出。公司一年要採購10萬噸鋼材,去年通過與供應商談判價格、選好購入時機,成本下降了一個多百分點。
物流成本則是多端發力。北方多地的煤電企業是菲達主導産品除塵器的重要客戶,鋼材與零部件往來間的物流成本不可小覷。為了讓這部分成本降下來,公司變更了部分外協産品製造地,在客戶所在地如新疆、寧夏、內蒙古等地電廠附近就近尋找協作企業生産,此舉節省了三成運費;運輸也選擇了更經濟的方式,按照生産進度,除塵器零部件從單一公路運輸改為公路和鐵路聯運,運費支出大為減少;精益管理對企業供應鏈改變逐漸顯現,效率不斷提升,過去2萬噸左右的庫存量,去年降到1萬噸左右。據介紹,採取這些措施後,去年節省生産採購成本500多萬元。
財務成本也在精益管理中降低了。全面預算管理,使菲達加強了資金調控。去年,財務部通過融資平臺募集資金,大約比銀行利率低一個百分點,在間接融資時,盡可能轉向以基準利率放貸的銀行貸款,共節約財務費用約250萬元。與此同時,還加強對20多家外協加工企業成本的審核,擰掉其中的水分,一年節約成本400多萬元。
研發設計投入不能少,但也有降的空間。公司負責産品研發和設計的菲達環保裝備研究院,去年從項目方案開始推精細化管理。通常菲達每年都要設計四五十個項目,如果一切從零開始設計,既費時又費錢。建立一個性價比高的項目庫作參考,同時通過設計方案聯評,大大節省成本。去年,設計成本減少了500多萬元。
為客戶提供安裝服務是菲達在環保裝備領域的優勢之一。項目安裝也成了企業降成本的重要一環。採用液壓剪刀機剪切破碎混凝土梁柱,工期縮短一半,成本降低一半,每個改造項目可降低成本20多萬元。
成本有效控制,使得企業利潤進一步增長。去年,菲達集團上繳稅收近2.52億元,同比增長22.32%;菲達環保凈資産由2013年的5.5億元增長到2015年的26億元。
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