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蘭州石化:扭虧為盈提振行業信心

  • 發佈時間:2015-07-28 07:29:49  來源:甘肅日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  本報記者 伏潤之

  通訊員馮作文

  經濟下行壓力持續加大,在我省工業佔比27.5%的石化行業未能“倖免”,生産經營形勢嚴峻。對此,作為我省石化行業尖兵的蘭州石化抓住機遇,全方位調結構保增長,發動全員“低頭撿黃金”,主要技術指標、經濟指標超額完成計劃,1至5月加工原油401萬噸、汽煤柴油289萬噸、乙烯26.45萬噸,較好地保障了西北、西南市場煉化産品需求的同時,扭轉了長期虧損的局面,今年3至5月連續3個月實現盈利。

  穩定生産是關鍵

  經歷了去年一年的虧損,到今年2月份,蘭州石化生産經營形勢更加嚴峻,虧損額逼近全年控虧目標,公司上上下下感到一股無形的壓力。

  “想盡一切辦法扭虧解困!”蘭州石化及時分析市場煉化行業形勢,調整生産經營思路,眼睛向內,開源節流,挖潛增效。(轉3版)

  (接1版)

  “平穩是煉化企業的生命,只有生産平穩了,優化結構、節能降耗、增産增效才有可能實現。”蘭州石化公司計劃處處長陳勃説。

  為此,蘭州石化嚴格生産受控管理,尤其加強了巡檢管理,幹部走動式管理,員工不間斷巡檢,從嚴落實車間周檢、分廠季檢、公司半年檢查的崗位責任制大檢查。5月份,幹部員工巡檢率達到100%,裝置操作平穩率達到99.99%。

  同時,他們組織技術攻關,努力破解制約裝置長週期運作的瓶頸。

  ——煉油廠通過更換年300萬噸柴油加氫裝置催化劑,降低了柴油中的硫含量,穩定了國Ⅳ柴油的品質;

  ——組織開展了年300萬噸重催裝置鍋爐灰塵清理、年500萬噸常減壓裝置破沫網清洗、塔頂塔盤更換作業,穩定了發電量和産汽量,裝置日加工原油量由原來的1.3萬噸增加至1.5萬噸;

  ——石化廠對乙烯裝置的關鍵設備裂解氣壓縮機進行“特護”操作,解決了壓縮機缸體內壁結垢問題,對換熱器進行清理和消漏,機組的轉速每分鐘提高了200轉,壓縮機出氣量每小時增加了3噸多,提高了壓縮機運作效率。

  生産格局大優化

  蘭州石化現有90多套生産裝置,不同的生産組合效益截然不同。公司實施生産“大優化”戰略,根據市場煉化産品的效益和需求走勢,利用先進的APS(2.0)排産系統實施精準排産,努力增産國Ⅳ柴油、97號汽油等高效産品,尤其著力生産利潤相對較好的-20號低凝柴油和國內獨家産品航空汽油。

  5月份,共加工原油86萬噸,生産汽煤柴油64.54萬噸,其中生産97號汽油4.04萬噸,增效顯著。

  同時,努力控制黑色産品收率,以前出售的催化油漿改為輸送焦化裝置加工。5月份加工催化油漿2537噸,增效260多萬元。

  在乙烯生産優化中,蘭州石化科學安排加工路線,針對不同品質的原料,優化裂解操作條件,提高乙烯收率。開展了乙烯、高壓聚乙烯、丁二烯、汽油加氫等關鍵裝置的長週期運作和節能降耗攻關。大乙烯解裂運作週期平均延長9天,液相爐、氣相爐平均運作週期分別超過了39天和29天,大乙烯裝置“雙烯”收率達到48.28%。每噸乙烯綜合能耗降為589.85千克標油,創歷史最好水準。

  人人低頭撿黃金

  困難時期,蘭州石化展開了一場“全員主動參與,人人獻計獻策”的減虧增效攻堅仗,號召員工“拿出我的生産絕招,亮出我的節約妙招,使出我的優化奇招,支出我的管理新招”,既抱西瓜,又撿芝麻,一點一滴挖潛增效。

  在為期半個月的增效合理化建議徵集中,12000余名員工獻計獻策,提出了5000余項增效措施,其中900余項措施可行性較強。去年年底,蘭州石化成立招標管理中心,30萬元以上的採購項目進行競價招標,最大限度地降低採購成本。公司與銷售企業加強溝通協調,搶抓市場有利時機推動統銷化工産品價格;同時,完善費用收支制度,加大水電費收繳力度,壓縮接待費、印刷費等非生産性支出。

  電儀事業部儀錶四車間ABS儀錶班員工積極開展修舊利廢,先後修復電磁閥26台、品質流量計2台、拆卸停車裝置的儀錶設備作為備品備件,共節約資金20余萬元。催化劑廠三套分子篩車間在檢維修中回收利用4.5立方米的舊填料,累計節約資金4000余元。

  低頭撿、抬頭看,一系列舉措使得蘭州石化在經濟下行壓力持續增大時,逆勢扭虧為盈,為我省石化行業整體脫困提振了信心。

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