圖文:武漢石化停産50天大檢修
- 發佈時間:2016-05-10 16:29:28 來源:湖北日報 責任編輯:羅伯特
湖北日報訊 圖為:圖為檢修人員在80萬噸乙烯裂解裝置冷區,對低溫管線進行保冷處理。 (記者 梅濤 視界網 何俊 段瑞科 攝)
(記者周芳、趙峰、通訊員何俊)昨日,13000多名檢修工人聚集武漢石化煉油廠區和中韓石化武漢80萬噸乙烯廠區,緊張有序的檢修仍在火熱進行中。這是武漢石化建廠40年來最大規模的一次檢修,4月8日至5月27日,整整50天,所有裝置全面停産。
今年春節以來,石化行業出現回暖態勢,與去年同期相比,每噸塑膠的價格上漲約500元。如不全面停産檢修,武漢石化和中韓石化50天的銷售收入預計可達65億元。“看眼前,確實損失巨大;看長遠,全面停産檢修,是為了今後4至5年能更安全、更環保地生産,最終實現經濟效益最大化。”武漢石化總經理李成峰説。
他介紹,煉油廠上一次檢修還是2012年初,根據行業約定俗成的規律,設備運作3年後必須停産檢修。2013年,中石化與南韓SK集團合資成立中韓石化,共同運營80萬噸乙烯項目。當年8月投産至今,中韓石化乙烯廠區已連續生産近千天,積累了一些矛盾和問題,必須防患于未然。此次煉油和乙烯廠區同步停産檢修,總共涉及38套生産裝置和公用工程、儲運系統等,檢修項目多達6813項,技改項目198項,總投資7.25億元。“檢修規模之大、停工時間之長、投入資金之多,均創下武漢石化歷史之最。”李成峰説。
武漢石化安全環保處處長劉學東説:“停産檢修遵循‘氣不上天、油不落地、達標排放’總原則,確保大修期間的安全與環保。”
犧牲眼前,將迎來長週期的環保效益和經濟效益。198項技改項目中,超過半數涉及節能減排。檢修完成後,一年將減少2萬噸標準煤消耗。至2018年前後,武漢石化和中韓石化將投入約50億元,完成煉油結構調整改造、乙烯脫瓶頸改造,讓煉油和乙烯“兩隻翅膀都硬起來”。
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靜悄悄的萬人大會戰
——踏訪武漢石化煉油和80萬噸乙烯檢修現場
記者 趙峰 通訊員 張雪燕 何俊
走進武漢石化煉油和中韓石化80萬噸乙烯廠區,13000余名各類檢修工作人員正在緊張作業。
這一數字看起來壯觀,但分佈在近600公頃的兩個廠區之間,在巨大的石化裝置映襯下,現場靜悄悄一片,完全沒有人山人海的熱鬧。
鑽球罐、巡管線、登高塔、拆設備……從清晨“安全喊話”至全天檢修工作結束,記者前不久親身體驗了一把檢修工人的苦與樂。
鑽進大球罐,相見不相識
“我要安全、我會安全、我能安全!讓安全成為習慣,讓習慣符合安全!大家能不能做到?”“能!”
7時30分,聯合三車間的加氫裂化反應器前,十余名整裝待發的工作人員喊聲震天。
他們的任務是進反應器卸催化劑。按照程式,工人們從現場安全監督員張睿手中領取進受限空間作業票。
張睿説,這個反應器容積為275立方米,裏面裝了200多噸重的催化劑。此次檢修,需要將這些催化劑全部弄出來,進行再生後再回填使用。由於催化劑遇氧後易自燃,所以卸劑過程必須在無氧環境下作業。反應器內充斥著保護氣——氮氣,為確保卸劑人員的安全,武漢石化採取了許多防護措施,包括開具進受限空間的一次性作業票。
按規定,作業人員必須佩戴空氣呼吸器、穿防護服等。武漢石化消防和醫療人員24小時現場待命。
球罐中,瀰漫著黑色的沙塵,12名工作人員正在作業。
經張睿許可,在一名工作人員帶領下,記者戴上安全頭盔、背上30多公斤重的空氣呼吸器,穿上防護服、勞保鞋,“全副武裝”從反應器頂部順著梯子爬了下去。
反應器中,瀰漫著黑色的沙塵,12名工作人員正在作業。
不到3分鐘,豆大的汗珠挂滿額頭,記者用手在額頭上一抹,發現手掌中全是黑色泥水。
在場的技術員黃楚安對記者説:“2小時一換班,不然空氣呼吸器的氧氣就跟不上。”
因灰塵嗆人,沒能堅持到2個小時,記者就從反應器中爬了出來,呼吸一下新鮮空氣……
“快去洗把臉,要不是你塊頭大,我都認不出來了。”反應器外,張睿一句話讓現場一片笑聲。原來,汗水伴著灰塵,記者已滿臉污泥,只看得見一嘴白牙。
巡管線,狂刷手機計步器
巡管線,不就是順著管線走一遍嗎?該標注的位置標注一下,這有何難?“來,我給你找一條簡單的管線,走一趟。”來自湖北特檢院宜昌分院的饒友誼一聲招呼,記者與他組成徒步巡線二人組。
從一處球罐的外接管線開始,我們出發了。“像這種焊接的位置,要格外注意。”沒走多遠,饒友誼就停下來了,從背包中拿出3瓶形狀相同、顏色各異的小罐子,第一瓶清洗,第二瓶上色,第三瓶深度處理。“你看,如果有位置的顏色呈現深紅色,就證明有裂縫。顏色越深、面積越大,裂縫就越大。”
走著走著,管線拐彎了,從地面一躍“爬”上了一座40米高的高塔上。260級臺階,記者氣喘吁吁地登上了塔頂。“如果遇到5級以上的大風,塔頂的搖擺幅度會超過10釐米。”他的一句忠告,讓記者有些擔心。
在塔頂,他先用手摸,然後用錘子輕輕敲打,又把身子探到管線下部仔細觀察……“像這樣的高塔,一天少説要上下4遍。”檢查完後,他邊下樓梯邊説。記者只能緊握著護欄,雙眼緊盯臺階,一步一步向下挪。
兩個半小時,“二人組”總算檢查完這條管線。
掏出手機,行走步數超過15000步。“來,你看我的手機。”記者拿過饒友誼的手機,他已連續13天單日步數超過35000步,最多的一天52667步。
他説,除了檢修,他們還要為企業查一遍管道“戶口”,做標記、分類別、畫圖紙……今後,只要企業想搜尋哪根管道,都能根據標記和圖紙信手拈來。
整個廠區內,有多少條這樣的管線?
在這裡工作了20多年的生産調度處副處長楊文發説:“有記錄的管道超過5000根,總長度至少有700公里。”
低排放,檢修將獲環保大效益
一提到化工企業,污水和廢氣是無法回避的兩個詞語。
武石化提出的檢修“氣不上天、油不落地”,能做到嗎?
中韓石化安環部部長陳品尚介紹,在對裝置進行退料過程中,往往會産生含硫、含氫的廢氣。一般的處理方式是,通過燃燒變成二氧化硫,進行達標處理後排放。此次檢修,他們通過化學反應,將氫氣全回收,將二氧化硫變成硫磺,回收利用。
為最大限度實現安全、環保目標,去年3月起,中韓石化就開始設計方案,先後八易其稿——
增修2000余米臨時跨線,用於將裝置內的物料轉送至各種騰空的儲罐內;
修改烯烴工藝參數,將乙烯和丙烯壓縮機中的物料全部回收。
陳品尚介紹,武漢石化和中韓石化在廠區附近增加了流動大氣監測站,對苯烯物、硫化物等污染物實時監測。
停産檢修將帶來喜人的環保效益。檢修完成後,一年將減少2萬噸標準煤消耗,煉油部分二氧化硫排放濃度將從每立方米400毫克降至100毫克,氮氧化物排放濃度將從每立方米200毫克降至100毫克;乙烯部分二氧化硫、氮氧化物每立方米分別低於50毫克和80毫克,均提前一年達到國家新頒布的《石油煉製和石油化工污染物排放標準》。