“生産的每個環節都能省錢”
- 發佈時間:2014-10-20 05:59:13 來源:經濟日報 責任編輯:羅伯特
河北鋼鐵集團邯鋼新區焦化廠有一位“節約明星”。他愛動腦,肯鑽研,帶領作業區職工精細維護設備,使幹熄率長期保持全國冶金先進行列。他,就是邯鋼新區焦化廠幹熄焦作業區作業長電工技師高艷軍。
“最近兩天氣體成分偏高,尤其是氫氣更高,應該是緊急放散漏水造成的。”這是高艷軍2月13日工作日記中的一段話。為找到幹熄焦運作規律,他每天以寫日記的形式,總結生産中遇到的異常情況,這對他創新操作方法起到了關鍵作用。
幹熄焦預存室壓力,是幹熄焦系統壓力穩定的關鍵。以前,由於操作經驗不足,控制不到位,造成預存室壓力波動,影響了整個迴圈氣系統的穩定運作。迴圈氣系統出現不穩定現象,每天要減少200噸左右的蒸汽産量,價值在2萬元左右。針對這種現狀,今年3月份,高艷軍認真總結,積極攻關,制定出了預存室壓力手動調節的有效辦法。他將幹熄爐料位控制範圍由原來的5.5米至1.5米,減少到現在3.0米至1.0米;排焦量由原來的給料器振幅5%,減少到現在的2%至3%。有了這一系列操作方法的優化,預存室壓力波動範圍大大縮小,有效保證了整個迴圈氣系統的穩定運作。僅此一項,每年便可節約費用600余萬元。
正是基於他操作方法的不斷創新,加上攻關生産中的瓶頸,該廠生産水準屢創新高。今年前8個月,該廠幹熄焦幹熄率達到95%以上,在全國冶金行業長期保持領先水準。
按照慣例,幹熄焦每年要年修一次,若一次年修按40天計算,包括材料費、少産蒸汽費、幹焦比濕焦高出價格等,至少要1500萬元。該廠決定延長干熄焦運作時間,以最大限度降低檢修費用,節約資金。
“要延長干熄焦運作時間,就要隨時發現幹熄焦運作中出現的問題。”高艷軍在巡檢時總是這樣和工友們説。
據了解,幹熄焦一次除塵擋墻是阻擋焦粉,減少鍋爐爐管磨損的重要裝置。然而,由於設計不合理,多次造成檢修後坍塌,大顆粒焦粉進入鍋爐,造成鍋爐爐管磨損,使系統的設備壽命減少,年可造成30多萬元的經濟損失。針對這種情況,高艷軍根據一次除塵擋墻存在的缺陷,仔細研究解決方案,把擋墻位置向後移至鍋爐入口處,並將懸空式的擋墻設置到補償器下底面,改用澆注料澆注一面矮墻,同時在幹熄爐出口處補償器的上表面,用澆注料澆注一個45度斜面,使迴圈氣體在此處經過時,受到一個向下作用力,改變氣體的流向,使焦粉的相對高度進一步降低。這樣一來,縮短了大顆粒焦粉水準向的橫移距離,焦粉在重力的作用下,高度不斷下降,當到達鍋爐入口處時,撞到擋墻而被去除。通過改造,擋墻的使用週期由原來的1年提高到3年以上,又節約備件費用近100萬元。
談起自己的節約經驗,高艷軍不好意思地説,他一直堅信,“生産的每個環節都能省錢”。他的夢想是把幹熄焦作業的每一個環節、每一道工序都仔細檢查一遍,讓節約的精神轉化為實實在在的經濟利益,帶動整個焦化廠節本增效。
節水36計(五)
計二十四:利用屋頂裝置雨水貯留設備,收集雨水作為一般澆花、洗車及衝馬桶等替代水源;
計二十五:機關、學校、工廠等可規劃中水道系統,將生活污水處理至符合一定水質標準後再利用;
計二十六:將面紙投入垃圾桶而不要丟入馬桶中;
計二十七:發現道路埋設水管有漏水現象,請即電話通知自來水公司搶修;
—據節約網 (肖 瀚整理)
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