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永高機器換人,一線工人減少75%

  • 發佈時間:2016-04-13 09:31:37  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  一間6000平方米的車間,工人從150人降到了80個,年産值卻達到8億元,産品的合格率也從95%提升到了99.6%,這就是永高股份交出的機器換人的答卷。

  10年前上完班一身灰

  現在臟累的活機器都攬了

  普通市民家裏裝修用的PVC管,是怎麼來的呢?在台州黃岩永高股份的九車間裏,52台擠出機,一字排開,一根根的PVC管就像香腸一樣從機器裏吐出來,工人開著叉車,把包裝好的一捆捆裝修管,運到倉庫裏,再發往全國各地。

  車間外,聳立著4個圓柱形的28米高儲料罐,氣勢宏大。錢江晚報記者坐電梯到了三樓中央控制室,三名工人在操作臺上,用電腦控制著原輔料攪拌捏和的全過程。塑膠原料和其他輔料按照電腦程式設定的配比,在密閉的不銹鋼容器裏全自動均勻攪拌完成,再通過一條條不銹鋼管送系統輸送到産品生産線。偌大的車間除了轟隆隆的機器攪拌聲,看不到一名工人。

  雙浦廠區廠長徐建華已經在永高股份待了15年,他説剛開始,投料和拌料都是人工完成。“上完工,一身灰,口罩摘下來,鼻孔裏都塞滿灰塵。”軋碎、造粒、供料、輸送等工序的工作環境也差不多,500多個工人,每天三班倒,做得很累,但良品率只有90%左右。現在的工作環境,跟十年前相比,簡直就是一個天上,一個地下。

  智慧自動化改造後

  一線工人減少近75%

  九車間集中供料系統總投資7000萬元,主要採用物聯網技術,建立了對整個配混系統的智慧化監控,從原料倉儲、稱重配比、熱冷混合、輸送儲存、集中供料、中央除塵、料倉反饋,到線上監測、故障預警、診斷等智慧控制單元。系統年産能提高3萬噸,按照目前20000噸/月的原料攪拌量來算,以前至少需要150個人,而如今只要27個人。

  緊挨九車間的十車間裏,生産的是各種管件,187台注塑機日夜不停地運轉著,卻看不到一條物料運輸線。原來,秘密就在廠房下方,永高股份把物料進出管道都埋設在了機器下方,投料、拌料、集中供料、輸送到包裝都是機器自動完成,生産的成品直接通過運輸線運送到了包裝車間。

  在一堆白色機器中間,一台黃色的機器人很顯眼,別的注塑機都是一台機器人管控一台機器,這個黃色機器人卻管理著兩台機器。“這是我們從德國進口的機器人,要40多萬元一台,效率和品質比其他機器都要高很多,我們打算大批量購入。”永高股份黨委副書記張賢康告訴記者,2008年公司的十車間啟動了智慧自動化改造,總投資約1億元,實現了從原料投入到産品輸出均為自動控制。與原先生産方式比較,一線生産作業員工用工人數從原來的500人減少了75%,只剩下125人左右,年節約工人工資等費用約2500萬元,已經嘗到甜頭的他們還會繼續機器換人步伐。

  投資建設永高研究院

  用“時光機”給産品做實驗

  各種的塑膠管道從生産線上下來,還只是經歷了第一步,接下來,還要從它們中抽取樣本被送到隔壁的永高研究院進行耐凍、耐熱、耐老化等各種的實驗,檢驗合格後,才能出廠。2014年7月,永高研究院正式投入使用,總投入6000萬元,分檢測中心、試驗中心、研發中心。

  在永高研究院,記者看到,各種尺寸的管道樣本,首先被灌入95攝氏度高溫的水,加壓後進行耐熱耐壓實驗;再被送到零下15攝氏度的冰箱裏凍一晚,進行耐凍實驗;最後還會被送到“時光機”裏,進行耐老化實驗,各種塑膠在高溫高壓的“時光機”裏待7天,相當於在外面待50年以上。只有抽取的樣本經受住了各種極端考驗,它們才有資格被運往全國各地,進入工地和家裝市場。

  借助實施機器換人的智慧化改造,永高股份實現了高增長。去年,永高股份共計實現銷售收入35.33億,利稅5.13億,凈利潤 2.64億,同比增長37.29%。

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