在品質與能源同步中提升效益

2016-10-11 16:46:34 來源:中國網山東 作者:王靜 王蕊仙 責任編輯:王正魯 字號:T|T
摘要】自去年9月起,純梁採油廠將品質和能源管理體系融合運作,指導全廠各個層級員工增強品質和能源意識,想方設法降低能耗,提高生産品質和效益,實現從生産型向效益生産型轉變。

  中國網山東勝利油田10月11日訊 自去年9月起,純梁採油廠將品質和能源管理體系融合運作,指導全廠各個層級員工增強品質和能源意識,想方設法降低能耗,提高生産品質和效益,實現從生産型向效益生産型轉變。

  “三級”的鍋爐管不出“一級”的能效

  今年7月底,梁南採油管理區梁1#注水站成本統計中電費佔總操作成本的96.73%。在大力推行油井間開的純梁採油廠,這一數據仍然令人吃驚,採油廠能耗佔總操作成本的30%以上。

  油田既是産能大戶,又是耗能大戶。低油價嚴峻形勢,對企業加強能源管理提出了更高要求。以往對能源的管理與實際工作存在不合理的現象,致使能源管理只能在小範圍內發揮挖潛增效降低成本的作用。

  比如,採購一個鍋爐,作為採購部門通常會重點考慮鍋爐的品質是否合格、規格型號是否能夠滿足需要,而鍋爐的能效等級只作為參考指標,這就導致鍋爐採購能通過品質管理的考核,有時卻無法通過能源管理體系的考核。

  一旦設備投入生産,工作人員只能加強對已有設備的管理來降低成本,但再怎麼努力,也無法讓三級能效的設備達到二級或者一級能效設備的效果。

  職責的分裂造成了工作中的顧此失彼,影響了生産經營。拿電力辦來説,負責管理和考核全廠注、採、輸等生産系統及後勤系統的用電,將電費預算分配到各三級單位執行。但作為各級生産部門則要在保證産量的前提下再考慮低耗用電。

  為此,純梁廠按照油田提出的樹立“大品質”“大節能”的理念,將能源管理體系與品質管理體系融合,成為油田第一家將這兩個管理體系融合認證的單位。

  為品質行為打能效分

  今年開始,純梁廠電力辦不再直接管理注、採、輸等生産系統的月度用電。這一工作被相應的生産管理部門代替,生産技術科負責分解管理注採系統電量的消耗,集輸科則負責分解考核油氣集輸系統電量的消耗。

  這一變革,就是為了解決生産經營中的顧此失彼。“把對生産經營的管理和對能源消耗的管控放在同一部門,權責同步,綜合效益就會顯現出來。”純梁廠技術品質監督中心主任師臧運昌説。作為生産管理部門的生産技術科和集輸科,同時要考慮注採、集輸的品質與能耗,把經營的任務加進去,自覺對工作品質和能耗進行算賬,督促下一步工作實施。

  這是純梁廠將品質和能源管理體系融合實施的一個收穫,把品質和能源管理體系進行有機融合,涉及品質的各個節點統統“綁定”了對能源方面的考核,産品品質、服務品質和過程品質無一例外。

  在對全廠所消耗的能源進行識別過程中,除了電能外還包括天然氣、原油、煤、成品油等,就連污水餘熱也包含在內。“在沒識別之前,沒有想到還有這麼多可以管控的能源範疇。”臧運昌説。

  品質管理體系和能源管理體系融合後,原來兩個體系的55個程式文件減少為32個,能源意識貫穿生産經營的始終,每個生産經營行為背後都有對應的管控程式文件。如今,純梁廠已淘汰高耗能電機54台,更換變壓器197台。

  處處有寶挖

  如今,梁南採油管理區的每月通報裏多了一項成本構成分析內容,詳細列著各站的電費和維修、材料費比例以及每口井的貢獻效益。

  在對各班站、各井的成本和貢獻進行識別後,梁南採油管理區先後關停純56-23、純56平1兩口高含水電泵井,月節電費6.3萬元。純56塊注採結構調整後,日耗電量下降1.5萬千瓦時。僅7月,該管理區的噸油操作成本就降低了11.4元/噸。

  集輸大隊首站挖潛回注污水的餘熱資源,污水溫度由原來的52攝氏度下降到48攝氏度左右,今年以來,累計減少燃料油消耗869噸。另外,他們在保證輸送原油品質的前提下,嘗試停爐或降溫運作,也取得了較好的節能效果。

  嘗到甜頭後,集輸大隊又把目光瞄向了高能耗設備,如今他們已更換高能耗設備12台。井下作業大隊把主要耗材——柴油作為挖潛的重點對象,起下油管平均油耗從0.28升/根下降到0.27升/根。

              熱搜資訊