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從48%到83%!酒鋼煉軋廠耐大氣腐蝕鋼初檢合格率顯著提高

近期,通過實施一系列精準措施,宏興股份煉軋廠Q420qENH耐大氣腐蝕鋼初檢合格率由48%提高到83%,有效減少了鋼板的熱處理數量,有力保證了重點訂單兌現率,為今後軋製高級別品種鋼積累了經驗。

作為耐大氣腐蝕鋼的典型代表,Q420qENH是專門用於橋梁建造的耐候橋梁鋼板。憑藉卓越的耐候性能,Q420qENH鋼能有效抵禦大氣侵蝕,保障橋梁結構的長期穩定性。然而,由於生産工藝複雜、品質控制存在諸多難點,此前煉軋廠Q420qENH耐大氣腐蝕鋼合格率一直處於較低水準,制約了重點訂單兌現。

為攻克這一難題,煉軋廠迅速組建專業技術攻關團隊,對生産流程進行全方位的細緻剖析,從原材料的源頭把控到煉鋼、軋製等關鍵環節,逐一排查可能影響産品品質的關鍵因素,根據板坯修磨和軋機輥役情況及時組織生産,持續跟蹤加熱、軋製等過程,創新改進鋼板下線工藝路徑,全力提高耐大氣腐蝕鋼初檢合格率。

在原材料把控環節,煉軋廠加大對主要原材料的品質檢測力度,建立嚴格的供應商篩選機制,確保每一批次原材料都能達到高標準。同時,在煉鋼過程中,技術人員反覆試驗、分析數據,精確調整各種合金元素的配比,優化化學成分,著力提高鋼材的耐腐蝕性能。

在軋製環節,技術團隊通過多次模擬試驗和實際生産驗證,對軋製溫度、速度以及壓力等參數進行深入研究和優化調整,找到最適合中板耐大氣腐蝕鋼的軋製參數組合,使得鋼材組織結構更加均勻緻密,進一步提高了産品品質。

經過不懈努力,技術團隊克服了時間緊、任務重等難題,成功解決Q420qENH鋼板“初檢合格率低、交貨週期長”的問題,Q420qENH耐大氣腐蝕鋼初檢合格率從之前的48%提升至目前的83%,鋼板回火處理數量有效減少,1800多噸的重點訂單順利完成,為今後軋製高級別品種鋼積累了經驗。

經檢驗,Q420qENH鋼鋼質純凈、緻密度高、品質穩定,各項性能指標均達到或超過國家標準,尤其是耐大氣腐蝕性能是同級別普通鋼的2—8倍,在低溫環境下仍能保持較好的韌性和衝擊韌性。

“我們始終將産品品質視為生産組織的生命線。”煉軋廠中板作業區中厚板軋製技師王群説,下一步,煉軋廠中板區域將繼續加大技術創新和品質提升力度,不斷優化生産工藝、加強品質管控,不僅要提高生産效率、降低生産成本,還要為客戶提供更加優質、更加可靠的鋼材産品,持續增強企業在市場中的話語權。(李淑芳)